“你看這螺母,以前被當(dāng)成了廢鐵,現(xiàn)在它可是咱的‘降成神器’!”雞西礦業(yè)公司杏花礦洗煤廠勞模創(chuàng)新工作室里,技術(shù)副廠長王淑珍指著刮板機(jī)上焊著的一排排M20螺母,語氣里透著自豪。
原來,浮精煤運(yùn)輸問題一直是這個(gè)礦洗煤廠的“老大難”問題,高粘度的煤泥就像糊住刮板機(jī)底板一樣,不僅使刮板與底板產(chǎn)生分離,還導(dǎo)致物料大量堆積、飄鏈頻發(fā),嚴(yán)重制約生產(chǎn)效率?!懊刻旃馇謇砭偷煤纳蟽尚r(shí)?!必?fù)責(zé)這個(gè)區(qū)域的檢修工說。
為了解決這一生產(chǎn)難題,這個(gè)勞模創(chuàng)新工作室成員蹲守現(xiàn)場琢磨了半個(gè)月后,提出了解決方法:“把廢螺母焊上去,減少接觸面行不行?”說干就干!由黨支部書記吳剛和王淑珍牽頭,他們在每段刮板上焊5個(gè)螺母,硬生生讓煤泥“無處可粘”?!半m然螺母10天就得補(bǔ)焊一次,但一年省下8萬塊,值!”吳剛拍了拍沾滿煤灰的工作服笑道。
刮板輸送機(jī)作為原煤運(yùn)輸?shù)闹饕O(shè)備,蕩起運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),常因鐵器、大塊石頭摩擦導(dǎo)致設(shè)備事故,刮板彎曲變形屢見不鮮。過去,這些“受傷”的刮板大多被棄用,造成資源浪費(fèi)。如今,這個(gè)勞模創(chuàng)新工作室的技術(shù)精英們化身“修復(fù)大師”,對彎曲刮板進(jìn)行精細(xì)的平直修復(fù),讓它們重?zé)ㄉ鷻C(jī),同時(shí),他們還秉持物盡其用的理念,將換下的840mm刮板中可復(fù)用的部分,巧妙修整后適配到640毫米刮板機(jī)上,每年再節(jié)省2萬余元成本,真正做到了讓每一個(gè)零部件都“物有所值”。
“跑偏?不存在的!”工作室成員寧華雷指著平穩(wěn)運(yùn)行的運(yùn)輸帶說。這個(gè)勞模創(chuàng)新工作室加大皮帶檢修力度,從細(xì)微處著手,嚴(yán)格把控每一個(gè)環(huán)節(jié)。通過精準(zhǔn)調(diào)試確保皮帶不跑偏,及時(shí)更換、維修磨損的皮帶架和托輥,定期為軸承注入潤滑油,每年成功節(jié)省皮帶檢修材料費(fèi)用4萬元。不僅如此,他們還別出心裁地將更換下來的1200mm原煤舊皮帶“變廢為寶”,經(jīng)過精心修整兩邊,使其完美適配1000mm皮帶,每年又額外節(jié)支4萬余元,實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)高效利用。